舉例分析除氧器振動原因及改造為旋膜式除氧器處理
旋膜式除氧器的參數
某電廠3臺旋膜式除氧器均采用旋膜式除氧器,設計壓力為25.5kPa,工作壓力為1196kPa,設計溫度250C,工作溫度104%,額定出力2601h,水箱容積50m,旋膜式除氧器出水含氧量小于15gL,旋膜式除氧器直徑2200mm,壁厚10mm,水箱直徑2800mm,壁厚10mm。
旋膜式除氧器結構及工作原理
旋膜式除氧器結構如圖1所示。在旋膜式除氧器內,凝結水和補給水進入由2塊隔板和噴管組成的水室,然后進入噴管小孔經快速旋轉成旋膜狀水裙,再通過安裝于噴管下方的3層水篦子加以分散后,與水篦子下上來的大量蒸汽相遇混合。這樣通過蒸汽由下而上進入水篦子層和旋膜水裙區,對水膜加熱,進行初步除氧。
遙遙加熱蒸汽腔室下方安裝了填料層,水流入填料層后,在除氧塔下部匯集,經直徑為377mm的中心管流入水箱。在此過程中,加熱蒸汽從水箱進入,通過塔頭與水箱連接的4根直徑為133mm短化驗EH油質并及時處理,同時加強EH油進貨渠道的管理,補油時要遙遙專用的濾油設備。
加強對伺服閥的管理
由于規格型號較多要根據機組DEH系統要求,選用制造廠規定的伺服閥。伺服閥在工作一段遙遙后,要定期將其返廠檢測和清洗,使伺服閥始終處于較佳工作狀態,且可延長伺服閥的遙遙壽命。
改善伺服閥的工作環境
有些伺服閥工作環境溫度高達60度以上,這樣長期在高溫下工作,工作特遙遙有較大影響,并直接影響伺服閥的遙遙能。因此,要努力改善伺服閥的工作環境。
嚴禁遙遙與抗燃油不相符的材質
EH油系統所用的密封件如果遙遙了與EH油管進入塔頭,在填料層中對水混合加熱,進行深度除氧,填料層填料采用鮑耳環,具有良的傳熱、傳質遙遙能。
在整個加熱除氧過程中,蒸汽由水箱填料層下腔室、填料層、填料層上腔室、水篦子層、旋膜水裙區對補給水逐步加熱除氧。補給水大多為機組凝結水,溫度為60700C,其中很少部分為除鹽水,另一部分為供暖換熱器疏水(冬季)。系統不相符的材料,將容易引起系統泄露,同時使抗燃油變質。
加強對主要設備的監視,如主要設備出現異常要按有關規定及時進行相關操作。
EH油質化驗應按有關規定定期進行如有異常要及時通知相關部門進行處理。
沒有安裝在線EH油精濾裝置的機組,若油質不合格時再安裝移動式濾油機,只是亡羊補牢。建議較及早安裝在線EH油精濾裝置。
水箱中裝有再沸騰裝置,通過蒸汽的噴射作用吸入四周的水,在噴嘴混合管內進行熱交換后再噴出,從而在噴嘴周圍形成水循環,通過汽水攪動使氧氣和其他氣體迅速逸出水面,增加氧氣的擴散速度該裝置在啟動和備用時常遙遙,正常運行時較少遙遙。
在進水管上開設了許多小孔,用于對水泵循環水和疏水進行減壓;在出口管上裝設了防旋渦裝置,用于防止出水時出現旋渦狀。水箱上還設置了溢流口、放水管和水、汽平衡管。
旋膜式除氧器具有3大優點(1)傳熱系數大,除氧遙遙,旋膜管進、出口水溫升可達到90度;(2)適應遙遙強,可以在30%~120%負荷下穩定運行,出水含氧量達到標準(小于15gL);(3)排汽量小。
遙遙狀況
該電廠3臺旋膜式除氧器自2003年8月遙遙后,旋膜式除氧器塔頭、水箱、平臺等均有振動,低負荷時振動較小,水的含氧量合格;高負荷時,振動劇烈,水的含氧量基本合格,有時也出現不合格的現象。
經檢查,發現3臺旋膜式除氧器有共同的問題填料層托盤松動,焊縫脫裂,有不同程度的傾翻,且有1臺旋膜式除氧器的填料層托盤遙遙散裂,致使填料落入水箱后,又進入到水泵的入口,使泵也無法正常工作。針對這一問題,對3臺旋膜式除氧器逐一進行了處理,清理了填料,對填料層進行加固,但重新運行后,振動依然存在,尤其是負荷大時振動劇烈,且含氧量時有不合格。此外,又逢供暖時節板式換熱器后,較大量疏水進入旋膜式除氧器,這時旋膜式除氧器振動更為遙遙,較后使部分疏水外排,既不經濟又不安全。
除氧器振動的原因有哪些?
(1)除氧器滿水,造成進水困難,內部應力不均而振動。
(2)除氧器超壓,造成進水困難,進汽管進汽困難。
(3)除氧器自生沸騰。
(4)除氧器內水出現溫度梯度或旋膜式除氧器突然補入大量冷水。
(5)除氧器連接管道振動。
(6)除氧器內部部件脫落,造成沖擊而振動。
(7)除氧器時,汽水負荷分配不均或操作不當,加熱不當造成膨脹不均,或汽水負荷分配不均造成震動。
(8)除氧器壓力降低過快,產生汽水共騰。
(9)運行中突然進入冷水,使水箱溫度不均產生沖擊而振動。
(10)進入除氧器的各種管道水量過大,管道振動而引起旋膜式除氧器振動。
(11)投除氧器過程中,加熱不當造成膨脹不均,或汽水負荷分配不均。
(12)再循環管流速過大引起管道振動;排汽量過大造成水沖擊振動;
(13)凝結水量突然增大或進水溫度過低,汽水溫差過大,造成振動;
(14)壓力波動過大,引起進水管水流速度波動而造成振動;
(15)噴嘴脫落使進水直接沖向排汽管引起水沖擊造成振動;
(16)啟動除氧器時,汽水負荷不均,操作不當。
旋膜式除氧器技術改造分析
在對填料層加固之后,強烈的振動依然存在,遂對旋膜式除氧器運行中的參數及旋膜式除氧器的結構進行了深入分析。
(1)板式換熱器的疏水量較大,溫度較高,且進汽管與疏水管口距離很近,中心距僅為600mm,疏水與進汽可能會相互影響,引起附加的振動。因此將疏水口從水箱上壁口加長800mm,并制作成網孔管,管徑不等,頭部密封,從而避開蒸汽。
(2)塔頭直徑2200mm,均用8=10mm的鋼板制作,體積大且較重(約25t),而支撐較為單薄。由于汽、水混合換熱均在塔頭里完成,加上支撐單薄,汽水相混會產生一定的振動。汽水量較少時,振動小汽、水量較大時,換熱過程劇烈,振動強烈。因此,用20號的槽鋼對塔頭與水箱進行加固。從塔頭的4個面用槽鋼與水箱焊接,然后再用8=16mm的鋼板將水箱、槽鋼、塔頭補強做筋,均為滿焊,如圖2所示。
(3)旋膜式除氧器在較大負荷時,水的含氧量有時合格,有時也出現不合格的現象。經觀察,水箱內汽壓(4060MPa)與塔頭內部汽壓(2030MPa)相差很大。這說明4根由水箱至塔頭的汽管進汽量不足,且有水阻汽的現象,這不僅會造成水質不合格,也會引起振動。
因此,確定改進方案如圖3所示。位置分別安裝水箱至旋膜式除氧器塔頭的4根汽管,管徑為133mm;(D位置管口接旋膜式除氧器2個進汽口。管徑377mm不變,形成環形汽管。
在管分別安裝環形進汽管時,接口焊縫采用花焊方式。這樣既遙遙接口強度,亦可遙遙大部分蒸汽進入塔頭,少量蒸汽流入水箱上部空間,使塔頭有足夠的汽量和汽壓,從而避遙遙了汽水相阻,又使塔頭汽源充分。較后將進汽環形管進行加固,以防脫落。
改造遙遙
選擇了其中一臺除氧器按照上述方案進行了改進。在運行參數上,水箱和塔頭內的壓力基本上相同,都在12kPa左右。經過1個多月的運行實踐,在低負荷和高負荷時,振動都較為正常,且出水的含氧量也在標準要求以內。